1.主要研究內(nèi)容:
選煤廠原先的壓濾機操作工藝,入料時間設(shè)定只能靠壓濾機司機根據(jù)經(jīng)驗(濾液水大小、煤餅干濕程度)來設(shè)定入料時間,因壓濾機司機經(jīng)驗不同、操作習慣存在差異以及煤質(zhì)情況變化較大等實際情況,導致壓濾機工效較低,情況嚴重時會導致煤泥水惡化影響洗煤生產(chǎn)。
考慮到壓濾司機是通過濾液水量判斷入料時間,我們通過檢測濾液水槽的低水位來判斷壓濾機的入料情況,實現(xiàn)濾液水位控制入料時間的功能,從而控制入料泵,達到自動控制、提高工作效率的目的。
2.采用的技術(shù)方法及措施:
使用液位繼電器檢測壓濾機濾液水槽的低水位,當壓濾機開啟入料泵后,濾液水槽的水位降低到低水位時,入料泵自動停止入料,進入下一道工序,從而使壓濾機完成自動循環(huán)工作。
3.主要技術(shù)指標:
液位繼電器是通過電檢測液位,通過反復試驗,在濾液水槽設(shè)置好合適的低液位,實現(xiàn)自動控制。
4.關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點:
通過液位檢測判斷壓濾機的入料情況,實現(xiàn)壓濾機自動控制。打破傳統(tǒng)觀念,拋棄人工設(shè)定入料時間控制壓濾機入料,利用壓濾機入料時的濾液水相應(yīng)變化的特性,檢測濾液水槽的液位,實現(xiàn)自動控制壓濾機入料時間的目的。
5.實施地點:
壓濾廠房.
6.實際效果
目前通過使用,運行良好,完全實現(xiàn)了壓濾機的自動控制,達到了預(yù)期的目的和期望。改造后壓濾機根據(jù)濾液水量自動設(shè)定入料時間,每月節(jié)省電費,減少濾布損耗,減少9臺入料泵維修費用,降低崗位工及機修工勞動強度,社會效益巨大。此項技術(shù)可推廣至所有壓濾機。